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第233章 订单与生产挑战【1 / 1】

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然而,试生产一开始就遇到了问题。在电极制作环节,出现了电极材料附着不均匀的情况。

陈主管焦急地对赵工说:“赵工,这是怎么回事?按照调整后的参数,不应该出现这种问题啊。”

赵工仔细检查了设备和材料,发现是材料的搅拌环节出了问题。

赵工说:“我们在搅拌电极材料的时候,时间和转速的配合还需要优化。之前的参数在小规模试验时没问题,但在大规模生产中就暴露出了不足。”

经过对搅拌环节的调整,电极制作恢复了正常。但在电池组装环节,又出现了新的问题。由于新夹具的操作熟练度不够,工人们组装电池的速度很慢,而且还出现了一些电池正负极装反的情况。

林宇看到后,对王卫东说:“王老板,看来我们得加强工人的培训和现场指导了。这种错误不能在正式生产中出现。”

王卫东立刻安排经验丰富的老工人对新员工进行一对一的指导,同时在生产线上增加了一些标识,帮助工人区分电池的正负极。

随着时间的推移,试生产逐渐走上正轨。第一批 mp3 锂电池终于下线了。

质量检测人员迅速对电池进行检测,他们使用各种专业仪器,对电池的容量、电压、内阻等参数进行测量,同时还进行了安全性能测试。

检测人员向林宇和王卫东报告:“林总、王总,第一批电池的检测结果出来了。大部分电池的参数都符合标准,但还有一小部分电池的容量略低于设计值,需要进一步检查原因。”

林宇和王卫东来到检测室,看着检测数据。

林宇说:“我们要找出容量不足的原因,可能是在某个生产环节的工艺控制还不够精准。每一块电池都要保证质量,这关系到我们 mp3 的性能和声誉。”

经过排查,发现是在注液环节,注液量的控制存在一定的误差。技术人员对注液设备进行了微调,确保注液量的准确性。

经过多次调整和改进,后续生产的 mp3 锂电池合格率大幅提高。看着一块块合格的电池,林宇和王卫东都松了一口气。

林宇对王卫东说:“这次试生产虽然遇到了不少问题,但也让我们积累了宝贵的经验。等电池工厂正式建成,我们就能更顺利地进行大规模生产了。”

王卫东笑着说:“没错,林总。这次合作让我对我们的电池工厂充满了信心。我们要继续努力,把它打造成一流的电池生产基地。”

试生产的成功让整个合作团队都沉浸在喜悦之中,这意味着他们离大规模生产又近了一步。林宇深知,要抓住市场先机,必须尽快行动。

林宇找到王卫东,神情坚定地说:“王老板,这次试生产非常成功,我对你们的生产能力有了更充足的信心。我决定向你们下10万片 mp3 锂电池的订单,希望我们能顺利完成这笔订单。”

王卫东听到这个数字,先是一愣,随后脸上露出了自信的笑容:“林总,你这订单可不小啊,不过我们有信心完成。不过这么大的订单量,我们得好好规划一下生产计划,确保按时交货。”

林宇点头:“没错,这是我们新产品推向市场的关键,电池供应必须跟上。我们得预估一下可能遇到的问题,提前做好准备。”

在京城联合电池厂的会议室里,双方的团队成员聚集在一起,商讨生产计划。

京城联合电池厂的生产主管陈主管拿着纸笔,边说边写:“根据我们目前的设备产能和工人熟练度,我们每天最多能生产2000片电池。如果要完成10万片的订单,不考虑其他因素,至少需要50天。”

天宇科技的技术专家赵工皱了皱眉:“50天时间太长了,我们要尽快把产品推向市场,最好能在30天内完成。这就需要我们提高产能。”

王卫东问:“那赵工,你有什么办法提高产能吗?”

赵工回答:“一方面,我们可以优化生产流程,减少不必要的等待时间。比如在电极制作和电池组装环节之间,建立更紧密的衔接,避免物料堆积和等待。另一方面,我们可以适当增加工作班次,让设备24小时运转,但这对设备的稳定性和维护提出了更高的要求。”

王卫东思考片刻后说:“增加班次这个方法可行,但设备维护必须跟上,不能因为赶产量而忽视了质量。陈主管,你去安排一下设备维护人员的值班表,确保设备一旦出现问题能及时修复。”

陈主管点头:“好的,王总。不过增加班次的话,工人的培训也要加强,新上岗的工人可能不太熟悉操作流程。”

林宇说:“这个我们可以安排技术人员在现场指导,确保新工人能尽快上手。同时,我们可以设立一些质量奖励机制,激励工人提高生产质量。”

随着新的生产计划的实施,电池厂开始忙碌起来。新的工作班次启动,工厂里灯火通明,机器的轰鸣声昼夜不停。

在电极制作车间,一位新工人小李对旁边的老工人老张说:“张师傅,这设备操作起来感觉还是有点难,我有点担心做不好。”

老张笑着说:“别担心,小伙子。刚开始都这样,你就按照赵工教的步骤来,有问题随时问。这电极制作啊,关键就是要细心,每一个参数都要控制好。”

在电池组装车间,新的工作流程开始实施,但也出现了一些小混乱。

一位组长对陈主管喊道:“陈主管,现在物料传递有点乱,有时候组装线这边等电极,有时候又等外壳,这影响速度啊。”

陈主管立刻来到现场,观察了一会儿后说:“我们调整一下物料配送的时间和路线,建立一个更清晰的物料管理系统。每个时间段,每个组装线需要什么物料,都要有明确的安排。”

经过几天的调整,生产逐渐顺畅起来,但新的问题又出现了。由于设备长时间连续运转,一些设备开始出现故障。

设备维护人员小王对陈主管说:“陈主管,那台电极涂布机的传动带磨损严重,需要更换了。而且有几台电池检测设备的传感器也出现了偏差,检测数据不太准确了。”

陈主管皱了皱眉:“怎么这么快就出问题了?这会影响生产进度的。小王,你赶紧组织人手维修,需要更换的零件如果厂里没有,就立刻联系供应商。”

小王一边维修一边嘟囔:“这设备连续运转,负荷太大了,以后得定期检查才行。”

在质量检测环节,随着产量的增加,不合格产品的数量也有所上升。

质量检测主管对林宇和王卫东说:“林总、王总,最近我们检测出的不合格电池数量变多了,主要问题是电池内阻偏大和外观有瑕疵。”

林宇问:“这是什么原因导致的呢?我们得尽快解决,不能让这些问题电池流向市场。”

赵工分析道:“内阻偏大可能是在电极制作过程中,材料的混合或者压实环节有问题。外观瑕疵可能是组装过程中工人操作不够精细,也可能是模具需要清洁或调整。”

于是,团队再次行动起来,针对这些问题进行改进。

在电极制作车间,技术人员重新检查了材料混合设备的参数,增加了对电极压实度的检测环节。在电池组装车间,加强了对工人操作规范的培训,同时安排专人定期清洁和检查模具。

经过一系列的努力,电池的合格率逐渐提高,生产速度也稳定下来。看着逐渐堆积起来的合格电池,王卫东对林宇说:“林总,这次订单真是个不小的挑战,但通过这次,我们的团队也得到了锻炼。只要保持这个势头,我们一定能按时完成订单。”

林宇笑着说:“是啊,王老板。这次合作让我看到了我们双方的潜力。等这批电池供应上了,我们的 mp3 就能在市场上大放异彩了。”